工况性质:
1、汽流缸、溢流缸换热后的高温冷凝水水温130℃左右,有30℃—40℃的蒸汽排放造成能源的浪费。
2、现有疏水管道和冷却水管道合并回用,水温太高无法满足后期处理工艺要求、 水蒸汽混合引起水锤对阀门、疏水阀的破坏及磨损造成内漏、漏汽严重造成能源浪费,同时增加换新成本。
3、技术亮点
(1)节能型疏水系统阻汽排水,可带来更大的节能。
(2)节能型闪蒸系统蒸发1T冷凝水的蒸汽,等于制1T蒸汽,把高温冷凝水的热能充分利用。
4、综合效益:节能可达12%;设备换热效率提高,对产品工艺和产量的提升;整个专业系统没有易损件,使用寿命长,同时提高染缸设备使用时间,降低维修成本。
5、节能效益计算:
按照本方案改造后,蒸汽节能会达到12%,按蒸汽耗量9T/h蒸汽,价格按200元/T,日生产24小时,年生产天数按330天计算,改造后本厂节能效益为:
9×24×330×200=14256000×12%=1710720元/年
资金回收期将近12个月。
按设备寿命平均十年计算,本改造连续是十年为企业带来经效益1710万元。
7、节能量计算(0.2MPa饱和蒸汽,每年节约标准煤的吨数):
2706.58×1000÷29307=0.092tce/t
0.092×9×24×330×12%=787tce/a